Aml писал(а):
Еще раз напомню, что ограничение коэффициента заполнения сверху и снизу обеспечивается нелинейной передаточной характеристикой усилителя рассогласования типа двустороннее ограничение. Проще всего в mc8 такую характеристику реализовать функциональным табличным источником (см. рис. Ниже и вложенный схемный файл).
Ув. Марина Амелина спасибо за модели, и за внимание к моей проблеме (неустойчивая работа полумостового ИИП реалезованного на ШИМ 494)
Мои сегодняшние познание МС8 затрудняют реалезацию табличных источников.
Мне легче пересчитать коэффициенты a и b источника E1.
Подскажите если это нельзя делать.
Нашол баг в моём МС8 если указан верхний предел усилителя ошибки 2,5 Вольта то это означает что на выходе усилителя может присутствовать максимальное напряжение 2,5 вольта. Если это так
то я спокойно получал 100 вольт на выходе, когда менял входы уселителя местами. Ну думаю это неглавное этот баг легко увидеть по аномальному напряжению на выходе модели преобразователя.
Aml писал(а):
Кстати ЛАЧХи отличались от моих вследствие отличий в непрерывной модели BUCKVM. Та, что используется у Вас, похоже, является упрощенным вариантом (мне так показалось на первый взгляд, подробно я не разбиралась, кстати откуда вы ее взяли, мне такого варианта не попадалось ни в одной из версий MC).
МС скачал с файлообменника данного сайта, модель BUCKVM из файла МС A_FORWARD.cir
Aml писал(а):
( УР включен наоборот по сравнению c TL494). Но это сути дела не меняет, управление D в принципе одинаково в обеих системах: при уменьшении выходного напряжения сигнал УР увеличивает длительность замкнутого состояния ключа или D1. Без коррекции на выходе незатухающие колебания, с PID корректирующим звеном – все нормально.
Да согласен. Но я как раз и упёрся в расщёт
PID корректирующего звена и схемы его подключения к усилителю ошибки 494 ШИМа.
Сегодня вроде до меня дошло почему модель работает как надо а "железяка" наоборот.
Вот схема включения усилителя ошибки ШИМ 494 рекомендуемая заводом изготовителем.
Уменьшении ширины управляющего импульса при высоком уровне сигнала на выходе усилителя ошибки, приводит к тому что интегрирующая RI и дефиренцирующая RF цепи меняються местами по сравнению с класической схемой реалезации PID цепей .
Теперь если в интегрирующей и деференцирующей цепи последовательно резисторам будут стоять конденсатор то ИИП работать небудет, следовательно можно ставить только резисторы расчитаные по неизвестной мне методике.
Можно сказать что корень проблемы найден, теперь мне осталось найти её решение.
К примеру поставить внешний PID коректирующий усилитель расчитаный и реалезованый по классическим схемам.